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本文转自:大众日报
近日,随着山东液化天然气(LNG)项目三期工程码头工程全部沉箱顺利上坞,中交一航局二公司沉箱出运班班长夏得华长舒了一口气,不由得回忆起出运班的过往种种。
1982年,中交一航局二公司成立了由机修班兼职组成的最早的沉箱出运班组。上世纪90年代始,显浪预制场建成并开始进行沉箱预制,出运班组开始大放异彩,他们既要负责沉箱出运,在出运空档期还要肩负预制场塔吊设备、拌合、钢筋设备的维修保养等工作。2008年,正值港口建设爆发期,沉箱预制业务如火如荼,出运班组在显浪基地成功出运沉箱近230座,创下了历年出运沉箱个数之最。2014年,二公司沉箱出运班组累计为青岛港完成出运沉箱1000座,为青岛市海洋基础设施建设持续贡献着力量,优良的奉献精神也在传承和发扬。
最开始沉箱出运技术落后,需要托辊升车、穿钢丝绳、用千斤顶顶起沉箱、抽托辊盖板、导辊等工序,步骤繁琐。2008年,二公司研发设计胶囊出运台车,将顶升和托运整合在一套设备上,减少了出运的工序,整个出运时间能节省三分之二,还避免了吊机吊油顶、底板铁滚子等不安全因素,让沉箱出运变得简单许多。
有时,准备工作已经很充分,但突如其来的未知事件总会让人措手不及。在一次沉箱出运过程中,开始一切都很顺利,沉箱沿着钢轨缓慢朝着浮坞101上移动。突然,一声脆裂的声音,把所有人都吓了一跳。
“坏了!钢轨劈裂了!关卷扬机!快!”出运班组长夏得华大声喊着。话刚说完,大家便抓紧分头检查,很快便发现码头前部的一段钢轨损坏,更糟糕的是沉箱正好位于浮坞和台座之间,重新顶升已经不可能了。第一次遇见这样的问题,没有现成的经验可以借鉴,顿时,紧张的气氛在班组间弥漫,现场陷入了沉默。在班组长的带领下,大家一起讨论起来,集思广益,你一言我一语,很快制定了初步解决方案——补焊加固开裂的钢轨部位,先保证这个沉箱移运上坞,然后更换钢轨。
方案看似简单,操作起来却困难重重。由于钢轨位于沉箱下部,有一个约半米的空间,作业人员必须弯着腰爬到沉箱下部,不仅考验的是技术,而且考验体力和耐力。但是,出运班没有人退缩,争抢着轮换把问题解决了,最终完成了沉箱上坞。每个人从沉箱下狭窄的空间爬出来时,衣服都已经湿透,面部满是泥土,但没人说一句抱怨,只为问题解决而面露欣喜。
沉箱出运不仅是技术活,也是体力活。每次沉箱顶升之后,需要将160块钢盖板从狭窄的地沟中人工背运出来。每块盖板重约50斤,一人进入地沟一次只能背一块,且需要半蹲着走20多米,重复不断来回数十次,完成所有盖板的背运。经常有人问他们背运完盖板什么感觉?他们总是微笑回应,“工作需要,已经习惯了”。“习惯”也许只是他们一种直白的表述,吃苦耐劳、拼搏奉献的工匠精神深深植入心底,才是关键所在。
如今,随着山东液化天然气(LNG)项目三期工程码头工程的沉箱顺利上坞,夏得华和他的出运班组又投身到下一个沉箱出运任务中去……
(大众日报客户端记者 白晓 通讯员 陈胜乐 李筱霏 报道)
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快照生成时间:2023-01-15 09:45:06
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