我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!
虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!
头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。
本文转自:人民网-吉林频道
吉林油田各单位以效益为导向结合实际,深挖潜能,在生产环节中通过技术改造、优化流程等方式在降本增效上持续发力。
措施到位,降成本
扶余采油厂主动挖掘降本增效潜力。在年初开展提质增效大调查汇总统计分析数据百余种的基础上,编制提质增效价值创造行动实施方案,形成了作业系统降本、间抽、区块综合治理等6个专项治理方案,落实8大项20小项50条具体保障措施,大力实施电量压减、低成本动管柱作业、自用油气压降、SEC增储和创新创效5个“真金白银”工程。
同时,成立节能降耗项目组,明确工作目标和考核要求,通过逐项督导,扎实推进间抽生产、优化设备运行、优化注水方式等节能工作,用电量、作业费等重点费用指标同比压降4个百分点。
多措并举,潜心过好“紧日子”
松原采气厂注重降本增效工作的顶层设计,牢固树立过“紧日子”思想,全面挖潜成本控制潜力。
从实物能源消耗控制入手,紧紧围绕提效降耗主题,确定32项节能重点工作,明确时间节点和责任人,有效管控实物能源消耗,电、气、成品油圆满完成降本增效计划目标,对比公司指标节电980万度、节气180万方、节油120吨。
深挖潜力,修旧利废显身手
新木采油厂创新维修工作站以节能挖潜,降本增效为主要目的,大处着眼,小处入手。
2022年创新维修工作站采用预制计量间管路流程的方法,自主施工更换作业三区2个计量间、1座中转站外输管线、联合站外输管线等工作,累积节省外委施工费40万元。在预制过程中使用220V电焊机,较380V电焊机节电20%。
大力开展收旧利废工作,创新站专家组总结“废旧阀门修复五步法”,2022年累积修复废旧阀门61个,修复率50%,创效3.66万元。树立“废旧物资也是资源”的理念,发挥创新思维,实现从废品到产品再到用品的“三品循环”理念。
多管齐下,瞄准细节挖潜力
红岗采油厂立足开发生产实际需求,瞄准重要指标,对标关键要素,从“调、优、控、改”入手,多举措深挖提效潜力,推进“三年一盘棋”各项部署落到实地。
在油藏开发方面,通过“控水、稳油、增储”措施,实现大平台集约化建产,低效区块转方式创效。
在折旧折耗方面,优化资产结构和资产存量,强化资产轻量化管理,深挖10年以上油气资产和固定资产潜力,不断提高资产收益率。在运行成本方面,重点管控“电费、作业费、自用油气、土地费、油料”五项重点费用,确保生产运行费用在可控指标范围内。
效益为先,生产效率再提升
新立采油厂以高能耗、低产低效井治理为问题导向,坚持产量与效益并重的原则,结合物联网的规模应用,全力以赴开展以间抽为主的机采系统全方位节能工作。
这个厂精细化选区选井,确定“一区一案”“一类一策”“一井一策”,按排查、分类、分批、试运、扩大、优化调整的顺序实施,平稳有序推进。
截至目前,这个厂总结新214低效区块、新立老区V区块扩大水驱波及体积区块两个间抽示范区成果,通过采油、注水、集输多系统联动节能,累计推广实施间抽568口井,节电420万度。充分依托物联网自动监控提升效率,实现了油井短周期、长周期自动躲峰填谷,同时应用电参曲线核实间抽井执行情况,防止卡井上修,减少作业费。
分类管控,节能降耗有妙招
乾安采油厂在生产用电方面制定节电、躲峰措施26项,根据日常运行情况对部分低产低效井实行间采制度,日可节电2.7万度。
针对低效井产液少、液面低、泵效低,连续生产既加大了磨损,又增加了成本的实际,积极开展低效井治理攻坚战,努力寻找机采节能突破口,通过间抽改善油井不合理的供排现状,优化调整全厂1078口井的生产参数,实施井平均泵效提升7.6%,开展抽油机平衡度调试,目前已实施603井次,调整后平衡度合格率达79%,日节电4703千瓦时。
与此同时,针对单井罐生产井多、生产能耗高的实际,通过入环生产、转生产方式两个方面降低单井罐能耗。
创新创效,立足岗位作贡献
长春采油厂创新创效工作站以“瞄准节能降耗潜力点,止住耗能出血点”为目标,全力以赴开展创新创效工作。
铅笔芯里内含的石墨可以达到润滑作用,攻关人员循着这一思路反复论证、设计制作,终于研制出抽油机光杆防干磨盘根盒装置。该装置每年可节约单井盘根224个,每年减少更换盘根次数32次,一年折合减少影响单井产量1.6吨,创效4800元。该装置成本低廉、拆装便捷、既减轻员工的劳动强度,又减少了占井时间。
降成本,优化流程降能耗
二氧化碳开发公司千方百计降低运行成本,在采油井增加、注入量增加、产液量增加的情况下,全年较计划节电216万千瓦时。
该公司以“扭亏脱困”为主线,强化顶层设计,优化资金结构,推进以“站-间-井”联动的智能化集群间抽、周期注采的新型节能降本开发方式,建立了黑46北控流压间抽示范区,达到供采平稳、效益平衡、系统平稳的目标,并形成了间抽井初选、制度确定、资料核实及方案下发的间抽选井流程。
通过单井产量分级、效益分析、潜力分类,开发资料核实等工作后,截至12月已开展间抽155口,实现间抽节电370万千瓦时。
吉林油田公司各单位,抓源头、出实招、控成本,“节”尽所“能”,精打细算过日子。
以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。
快照生成时间:2022-12-26 16:45:04
本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址: